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高壓氨水導煙專用裝煤導煙車車供應之雙U形管導煙車的問題及解決措施。
焦化除塵、焦爐除塵、地面除塵站、推焦除塵、焦爐裝煤出焦消煙除塵系統供應。
聯系單位:山西長林環保機械設備有限公司
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服務項目:
一、煤焦化消煙除塵地面站工程
二、粉塵治理及污水處理工程
三、各類非標布袋除塵設備及配件
隨著優質洗精煤的日益減少,搗固煉焦逐步得到推廣和應用。但搗固車裝煤時,從機側敞開的爐門逸散出大量的黃煙,造成環境污染。采用雙U形管導煙車裝煤,煙氣經U形管導入相鄰炭化室后再導入集氣管,其操作簡單、維護方便,既避免了環境污染,又增加了化學產品的回收。
1.導煙原理及試車中存在的問題
目前,國內******的雙U形管導煙車已在唐山佳華公司投用,其導煙原理是通過開啟高壓氨水產生吸力,將裝煤時產生的部分煙塵通過本孔上升管吸入集氣管;另一部分煙塵通過U形管與爐頂帶水封蓋的導煙孔連接導入相鄰(n-1)和(n+2)炭化室,***后導入集氣管。該導煙車在試車時發現了如下問題。
(1)機側爐門處的煙塵稍多,當吸入大量空氣時,易造成荒煤氣的含氧量偏高;
(2)導煙結束時,從水封向外泛水,致使水封虧水及爐頂積水;
(3)導煙時集氣管壓力波動大,經常崩開上升管蓋。
2.問題分析
(1)由于首次試車時的結焦時間長,荒煤氣量少,高壓氨水壓力控制低,開啟時間尚未***終確定,以及部分裝煤號對位偏差,造成裝煤時煤餅刮爐墻,煤氣發生量瞬時增大,致使機側爐門處冒煙嚴重。
(2)投產初期,搗固煤餅高度僅為5.5m,造成煤餅與爐頂空間距離達0.75m,爐口阻力小,加之一體機密封框未能使用,致使從機側爐門處進入炭化室內的空氣量增大,煤氣含氧量增高。
(3)開啟高壓氨水后,U形管內形成負壓,補水管補水至與水封出口相平,致使U形管內部液位高于外部6~7mm。而導煙過程至少10min(若計入塌餅處理時間約30min),加之連續作業,使U形管溫度迅速上升至300~400℃。落蓋時,高溫下的水封蓋與水接觸,瞬間在密閉的U形管內產生大量水蒸汽,造成U形管內正壓,以及水封蓋進入水封槽,造成落蓋時水封大量泛水。
(4)投產初期,吸氣管自動翻板未能投入使用,僅手動調節在50%的開度,以此調節吸氣機機前吸力來穩定3號爐的集氣管壓力。開啟高壓氨水后,集氣管內壓力瞬間增大,吸氣機不能及時調節,加之一、二期焦爐交換時對管網壓力的影響,造成上升管頻繁崩蓋。
3.解決措施
(1)凈化二期采用變頻電機調節高壓氨水壓力,通過氨水壓力調節裝煤爐內的負壓,以此來控制機側爐門的冒煙情況??紤]1、45、46號邊爐作業時無法采用雙U形管導煙,因此,單獨采用1號或2號U形管導煙時氨水壓力控制較雙U形管導煙時高,試驗結果見表1。
表1不同壓力下使用單、雙U形管的導煙效果
序號 |
高壓氨水壓力 |
MPaU形管數量 |
冒煙情況 |
1 |
3.53 |
單 |
無 |
2 |
3.43 |
單 |
無 |
3 |
3.30 |
單 |
稍有 |
4 |
3.27 |
單 |
有 |
5 |
3.10 |
雙 |
無 |
6 |
2.93 |
雙 |
稍有 |
7 |
2.80 |
雙 |
有 |
使用單U形管高壓氨水壓力控制在3.3MPa時,使用雙U形管高壓氮水壓力控制在2.9MPa時,導煙效果較為理想。
由于裝煤時機側冒煙情況的控制,造成少量空氣吸入,開工至今煤氣含氧量一直在0.6%~1.5%之間。在結焦時間較長,煤氣發生量較少時,有時會發生電捕焦油器跳閘事故(含氧量超過2.5%)。
(2)半自動條件下,當一體機托煤板的前進速度一定,通過連鎖托煤板進入炭化室的行程來調節開啟高壓氨水的時間,試驗結果見表2。
表2不同托煤板行程開啟高壓氨水的導煙效果
序號 |
托煤板行程 |
機側冒煙情況 |
1 |
2000 |
無煙,進空氣多 |
2 |
3000 |
稍有 |
3 |
4000 |
少 |
4 |
5000 |
多 |
由表2可見,托煤板行程在3000mm時,即煤餅進入炭化室近1.3m后開啟高壓氨水(動作需時3s),此時導煙效果較為理想。
(3)加大一體機對位精度的調節,不斷修正地址,減少裝煤時煤餅刮爐墻和冒煙冒火的情況;
(4)調試使用一體機密封框,盡量減少機側爐門冒煙以及吸入空氣量;
(5)對于導煙結束落蓋泛水問題,調整了提落蓋和啟閉高壓氨水的順序及時間,考慮到高壓氨水的啟閉對U形管內的壓力影響。若為負壓,U形管內液位高于管外,落蓋時水封內溢水量大。若為正壓,則外部液位高,提前溢出部分水,落蓋時溢水量相對較少,同時還考慮水蒸汽產生速度的影響,試驗結果見表3。
表3不同導煙結束順序的泛水效果
序號 |
導煙結束時的動作順序 |
效果 |
1 |
先落蓋12s,再切低壓 |
泛水較多 |
2 |
先切低壓,再落蓋12s |
泛水減少 |
3 |
落蓋全程勻速,速度較快12s |
泛水較多,操作時間短 |
4 |
落蓋全程勻速,速度較慢23s |
泛水減少,操作時間長 |
5 |
先勻速10s,入水面時減速至5s |
泛水較少 |
6 |
先勻速10s,入水面時減速至7s |
泛水很少 |
從表3試驗中發現,先切低壓,再落蓋以及減慢水封蓋進入水封的速度有利于緩解泛水現象。另外,在現有水封槽的基礎上,加高圍堰效果較好。建議將大氣連通閥的出口管徑由Φ110mm加粗至Φ175mm,以便于及時泄壓,減緩泛水現象。
(6)調整大氣連通閥的啟閉時間。因導煙作業時間較長,灼熱的水封蓋接觸水面后會產生大量的水蒸汽,加之管內殘余荒煤氣的雙重作用,使密閉的U形管內壓力瞬間增加,隨著落蓋的深入,空間越來越小,壓力繼續增大。因此,設定在剛接觸水面時開啟大氣連通閥,并減緩落蓋速度(試驗6),這樣既緩解了泛水,又減少了荒煤氣的逸出。
(7)開啟二期變頻吸氣機,投用吸氣管自動調節翻板,穩定集氣管壓力的效果明顯。
4.應用效果與建議
雙U形管導煙車的投用,改善了焦爐爐區的操作環境,但裝煤初期陣發性的煙塵逸散問題仍需解決。
(1)導煙時集氣管壓力波動大,容易造成護體竄漏,建議在投用變頻吸氣機的前提下,加裝吸氣管自動調節旁通管,將大量的荒煤氣由正壓區導入負壓區。
(2)導煙孔水封槽出口尺寸設計偏小,僅10cm寬,外堰偏低,僅高出液面8cm,落蓋時水流導出慢,泛水嚴重,建議今后設計將出口加大至20cm。
(3)吸出煙口連接管為水平結構,冷凝液經常囤積,造成此處應力集中、變形。建議新設計U形管吸出煙口連接管應為“拱形”,以避免冷凝液積累及煙氣的導通。
(4)U形管為焊口直角,長期驟冷驟熱易使焊口開裂。建議該處設計為弧形焊口,以減少應力集中。