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2017年9月25日,經過近一個月的招投標工作,山西長林能源科技有限公司在三家環保廠家的角逐中***終勝出,再次與三鋼福建子公司閩光焦化(以下簡稱曲沃閩光)簽訂環保治理合同。
長林能源與曲沃閩光的合作可謂源遠流長。******次合作是2005年,新建焦爐的裝煤除塵項目,長林能源還因此項目拿到了環境保護科學技術獎、二00六年******重點環境保護實用技術示范工程。該套設備一直使用至今,仍保證良好的治理效果。
第二次合作是2016年,長林能源遠赴福建三鋼集團進行焦爐煙道氣脫硫脫硝、余熱鍋爐及煙囪熱備一體化項目的公開招標。當時參與投標的單位多達七家,其中不乏福建龍凈、都市環保等國內知名企業,***終長林能源以獨到和詳實的技術方案拿下了該項目,并按期完工調試,現已正常運行九個月之久,各項指標均達到******要求的限制,運行正常。目前雙方又簽訂了為期三年的運維合同。由此可見,雙方的互相信任至深。
本次項目的主題是脫硫塔尾氣吸收和焦爐低氮燃燒改造。目前關于脫除NOx的技術主要分為兩類,一類是燃燒前脫硝,另一類則是燃燒后脫硝。煙氣燃燒后NOx值一般在600-1200mg/m3,目前國內常見的脫硝技術主要是選擇性催化還原技術,即采用還原性很強的物質(NH3、臭氧等)與NOx反應,***終生成氮氣和水。但因為脫除量大,投資造價和運行成本都比較大。隨著焦爐低氮燃燒技術(燃燒前脫硝)的不斷完善,已成功的運用在焦爐上,在不影響焦爐結焦時間、焦炭質量的前提下,可以將NOX從800-1000mg/m3降至450mg/m3以下。
該技術是在回爐配入空氣的過程中,配入15%左右的焦爐煙道氣及穩定劑,在燃燒室低氮燃燒的情況下,產生NO,將燃燒室燃燒中心產生的NOX進行消解,同時拉長火焰改善焦爐的高向加熱,從而將NOX從800mg/m3—1200mg/m3將至450mg/m3—500mg/m3,用于升溫的煤氣耗量也會從年消耗量100萬m3降至60萬m3以下,催化劑也可以穩定運行三年以上。
近年來,長林能源不斷開括新的環保市場,目前業務已圍繞焦化企業開發出焦爐裝煤出焦除塵地面站、煙道氣余熱鍋爐、煙道氣脫硫脫硝、煙道氣低氮燃燒技術、焦化廢液提技術等多項技術,以技術******、實力雄厚、扎實肯干、優質服務為宗旨,相信長林能源這艘大船會乘風破浪開得更遠!